ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ!
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
В этом проекте используется 1wire датчик ds18b20.
В EAF мотор-редуктор. Это увеличивает момент. Но увеличивает и люфт.При наличии редуктора (микрофокусёра) в фокусёре, лучше цеплять шаговик на его вал. Или снимать редуктор (микрофокусёр) с фокусёра. Чтобы он не мешал крутить за ось.
Есть амперметр. Какой ток должен потреблять шаговик в ждущем режиме удерживая вал. Я крутанул лишка может быть - у меня 0,43А потребляет весь контролер в ждущем режиме. Думаю много надо уменьшить, но там вал начинает прокручиваться.
Я сам термокомпенсацией не пользовался. В моём 250ф4 она не показала себя с хорошей стороны.
При недостаточном токе шаговый двигатель становится сильно нелинейный на микрошаге. Насколько это тут критично?
Не линейность твоего контроллера может быть связана не с трубой 250/F4, а с нелинейностью работы шагового мотора, я тут ставил его на микрометр, шаги не на одинаковое количество микрон сдвигают фокусер. По 10 шагов делал движения, в микронах по разному. Может грешить микрометр конечно. Не думал над этим, может именно в амперах на шаговик собака зарыта. Все таки ты это продаешь как продукт. Не хочешь сам потестить с микрометром и фокусером? Если что могу помочь, весь девайс на тестовой плите.
не возражаю использованию тобой термокомпенсации или другого удобного тебе способа. Но пожалуйста, перестань меня убеждать в её необходимости.
Олег я тебя не убеждаю, ты продаешь это как продукт. Я тебе объясняю шаги в твоем контроллере не равномерно поворачивают фокусер. Я предложил тебе разобраться и помочь. Для термокомпенсации это критично. Ведь у тебя датчик температуры позволяет использовать термокмпенсацию, почему не доработать прошивку или не разобраться в чем причина такой работы твоего контрллера.
Я не имею никакого отношения к софту этого проекта.Платку собрал, корпус и крепёж напечатал, моторчик прикрутил, провода припаял (и точка). Сейчас и вовсе продажу этого продукта передал на outsource.Микрошаг шаговика работает на столько точно, на сколько хорошо на то заточен движок и какой драйвер используется. Дробь меньше 1/4 на этом моторе используется не для точности, а для плавности хода.
У тебя микрофокусёр есть, вешай мотор на него, эффективная дробность микрошага увеличится, равномерность шага повысится.
Нашел у Ивана Ионова про модули DRV8825 как раз в ArduFocuser такие стоят, Иван говорит о проблеме неравномерности этих очень дешевых модулей с Али. Надо паять 19 ножку на микросхеме DRV8825.
Ещё варианты, кроме этого:- заменить драйвер на посвежее и подороже. Не помню название, они сейчас везде ставятся.
Не продаю я давно ничего.
Цитата: mo от 15 Окт 2022 [23:10:32]Ещё варианты, кроме этого:- заменить драйвер на посвежее и подороже. Не помню название, они сейчас везде ставятся.Боюсь спросить название более качественной платки чтобы заказать на али то, что именно подходит на проданный тобой фокусер. Второй день занимаюсь этим конструктором, но конца пока не вижу На контроллере гордая надпись モ - mo, Олег ты не можешь не помочь.
Жаль что ты закрыл бизнес. Идеи были не плохие.
У тебя очень сложные отношения с гуглом. Третий раз за тебя ищу. Хочу верить, что последний.
10 шагов то 40 микрон сдвигают, то 50 микрон, до 30 микрон. Все в одном направлении, смены направления нет, люфт тут пол сотки максимум рукой двигаю фокусер (5 микрон).
Разобрался немного сам.
И да - мотор лучше 400 шаговый, 0.9 град.
мотор-шаговик 0.9 градусов и безлюфтовый редуктор - обязательны.